煤炭取料機懸皮鎖驅(qū)動滾筒鎖緊盤改造是新技術、新工藝在港口機械上的應用,以下為改造的具體實施內(nèi)容。
1 改造原因
取料機取料作業(yè)中,懸皮驅(qū)動部位晃動較大,機構極其不穩(wěn)定,懸皮電機尾部徑向晃動炒鍋3mm,懸皮軟連接磨損狀況嚴重,驅(qū)動滾筒多次出現(xiàn)竄軸故障,取料機懸皮機構故障頻發(fā),嚴重影響生產(chǎn)作業(yè),經(jīng)過多次現(xiàn)場察看以及同設備圖紙進行比對研究,發(fā)現(xiàn)懸皮聯(lián)軸節(jié)鎖緊盤是懸皮機構故障頻發(fā)的根源。
懸皮驅(qū)動機構采用鉸鏈方式安裝,鉸鏈處的關節(jié)軸承不能約束機構的運動軌跡,只能由另一個支點,即聯(lián)軸節(jié)支撐控制。
如圖1所示,聯(lián)軸節(jié)鎖緊兩軸的同軸度偏差,累積到懸皮電機尾部就會產(chǎn)生幾倍的偏差量,驅(qū)動機構晃動大的原因是聯(lián)軸節(jié)鎖緊兩軸的同軸度差,測量聯(lián)軸節(jié)的端面跳動量也印證了上述論斷。通過對設備運新中出現(xiàn)的幾次故障原因分析研究,我們斷定聯(lián)軸節(jié)鎖緊盤不能達到設計功能要求,不能有效鎖緊兩軸,驅(qū)動部分在重力等因素作用下,減速機軸與滾筒軸同軸度超過公差允許的范圍。
因此要減小整個機構的晃動量,必須對聯(lián)軸節(jié)鎖緊盤進行改造。
2 改造方案
聯(lián)軸節(jié)鎖緊盤的工作原理是通過緊固楔形套上螺栓將楔形錐入緊定套,脹緊內(nèi)套后增大聯(lián)結兩部件間的摩擦力,從而達到連接目的,受楔形面加工精度,楔形表面粗糙度及緊定套材料變形等影響,楔形套頭部在錐入緊定套時脹緊壓力最大,原先的鎖緊盤如圖2所示。
楔形套縮緊力量最大的部位在聯(lián)軸器內(nèi)套變徑處,聯(lián)軸器內(nèi)套在變徑處產(chǎn)生形變的難度要大大高于聯(lián)軸器內(nèi)套在靠近端面產(chǎn)生形變,在鎖緊力大小等同的情況下,縮緊聯(lián)軸器內(nèi)套端面處比鎖緊聯(lián)軸器內(nèi)套變徑處有更好的鎖緊效果。原聯(lián)軸器鎖緊盤對減速機及滾筒軸的鎖緊效果達不到使用要求,從而導致懸皮機構產(chǎn)生諸多故障。為了降低懸皮機構的故障率,我們對懸皮鎖緊盤進行了改造,在不改變鎖緊盤安裝尺寸及主要參數(shù)的情況下,挑換鎖緊方向,改造后的鎖緊盤如圖3所示;
安裝時,先把聯(lián)軸器鎖緊盤分開,從半聯(lián)軸器端面開孔處緊固內(nèi)六角螺栓,達到鎖緊要求后,再將聯(lián)軸器兩盤用螺栓聯(lián)結在一起。
3 實施效果
取料機懸皮機構改造后設備運行穩(wěn)定,大大提高了設備完好率。
(1)懸皮電機尾部晃動量降低了1mm之內(nèi)。懸皮機構晃動減輕,同時降低了其他因長期晃動產(chǎn)生故障的可能性。
(2)徹底解決了懸皮驅(qū)動滾筒軸的故障,改造之后,尚未發(fā)現(xiàn)滾筒躥動軸現(xiàn)象,極大地提高了作業(yè)效率。
(3)大大降低了懸皮軟連接的磨損情況。
河北京誠聯(lián)軸器廠提供 |