某企業運轉中的椎2.4×8米生料球磨機配套減速機出現晃動,為了避免減速機、大小傳動齒輪等主件損壞,實施了緊急停機。經檢查發現,減速機的機座正前方左角的耳孔斷裂。由此造成減速機受力不均,進而出現明顯的晃動。根據此情況,不能強行運轉,必須更換底座。倉庫沒有底座配件預備,便緊急與設備制造公司聯系。對方告之,底座是一比一配置;若要貨,只能從已定貨的整機中調劑一付,但時間太長,少則3個月,多則6個月。
當時的應急方案是:焊接。就是在斷裂的耳孔上、左、右3面打斜口,然后堆焊,再在焊面上用25毫米厚的鋼板作加強板焊接。處理后,大家心中都沒有底,開車不到8小時果然又斷了,只得停車再焊。這次斜口不再加寬加深,只是將加強板增加到40毫米,并將臺時產量和裝載量都減少5噸,但開車沒幾個小時還是斷裂。
此時筆者提出,用40毫米厚的鋼板做一個Z形件,將地腳螺栓和固定減速機的螺栓聯接起來,使耳孔不受力(見右圖).為了保險,Z形件四周也用4毫米鋼板加強。此方案實施后,運轉24小時無異常;將裝載量,臺時產量恢復正常,連續運轉4個月(設備公司供貨后延了1個月)紋絲不動,效果令人滿意。
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