鍛鋼機為鍛鋼廠主要生產設備,配備在機組生產線上,鍛鋼機重量為30t,由于該煅鋼機在原設計上存在一些缺陷和不足,隨著鍛鋼分廠生產規模逐漸擴大,從而導致了故障頻繁發生,特別是大車行走機構。因鍛鋼自重,行走時所產生的慣性和扭矩較大、在生產中受沖擊振動,造成鍛鋼機行走機構各零件及連接件損壞頻繁,使設備維修費用逐年遞增。
1、故障分析
圖1為原設計示意圖。造成故障原因主要如下:
(1)兩主動輪分開聯接,傳動構件的齒輪箱與兩主動輪對中困難。
(2)齒輪箱安裝方式不妥,傾斜式安裝,運行當中拆、裝維修工作量大,易造成潤滑油泄漏。
(3)各傳動件連接過多,半聯軸器多達三組,在交變載荷下極易使各連接件松動是故障發生的主要原因。
(4)各零件結構復雜,加工困難。
2、解決方法及改進措施
針對鍛鋼機行走機構中存在的缺陷,重新設計了該機構,設計中盡可能的采用新技術、新工藝、新材料,使整臺設備的行走機構達到了冶金部鍛造行業的先進水平。
3、新設計的特點
(1)采用整體輪軸結構,解決了機構中不易調整的問題。
(2)將齒輪箱由斜式樣改為水平安裝,從而解決了齒輪箱地腳松動,且檢修、潤滑方便。
(3)各連接件較少(1組),各零部件加工、制作及安裝方便。
(4)原主體部分(主車體)改動不大,安裝調試方便。
(5)檢修工作量大、維修費用及設備故障相應下降。
(6)利用現有場地,布置較為合理。
鍛鋼機行走機構故障出原設計上存在的缺陷外,各聯接件螺栓松動而引起的中心不正也是原因之一,針對這種情況,對主要支撐軸承座加以改進,將原角形軸承座改為平面軸承座,并對其底部采用平面雙向槽壓墊結構。據受力分析、軸承座無論任何水平方向的力,都不會作用在軸承座螺栓上,從而基本解決了軸承座螺栓易松動。
4 這種新型結構的特點
(1)平面雙向槽壓墊軸承座,對車輪軸承中心定位,比角形軸承座定位時,螺栓不受剪切力。
(2)平面雙向槽壓墊軸承座反響安裝,車體重量直接作用在軸承座上,較角形軸承座對車輪軸中心影響小,在二維空間理論上不移動。
(3)平面雙向槽壓墊軸承座結構簡單,加工難度小,且檢修、維護方便。
(4)安裝到位后,經實際運行一年觀察,整套機構無損壞,無松動。在頻繁地交變載荷下,運行狀況良好。
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