我公司600t/d五級旋風預熱器回轉窯生產線,窯尾高溫風機型號為W6-39-3N。20.5,功率450kW.2005年11月中旬突發事故,停機檢查發現風機輸入端聯軸器主軸(Φ100mm)軸頸斷裂(見圖1)
平鍵28也已經失效。經與原生產廠家聯系,重新加工一根主軸到投入至少要20天。因此,我們在訂做一根新軸的同時,設法修復了斷軸,快速恢復了生產。
由于該風機運行7年多曾多次更換風機軸承(型號3G3524KT),在多次撥拉套裝聯軸器時,曾發生硬撥、并用氣割吹烤,對主軸及鍵造成一定的損傷,在長期高速運行振動中,其交變應力導致損傷最嚴重處產生裂紋,最終斷裂。
由于軸承外伸軸頸偏小,我們決定將Φ115mm軸斷外伸軸承座的75mm,以及原Φ100mm軸端有60mm還可以加以利用。將風機聯軸器后退70 mm,原Φ100x210mm軸段改為Φ110x130mm。具體措施如下:
(1)現場將Φ100mm斷軸剩余段(長約60mm)用Φ10mm優質圓鋼邊纏繞邊堆焊,以減少大量堆焊對該軸段材質的損害。
(2)將風機葉輪及主軸整體拆下來拉到大型車床車削Φ110x130mm的斷面及外圓,注意只將Φ115mm軸段向后車削70mm,并將該軸與聯軸器的過盈量適當加大到0.06-0.08mm,最后銑削28x125的雙頭平鍵
(3)拆下的膜片聯軸器,改造一套帶中間聯接軸的彈性柱銷聯軸器。因風機聯軸器已后退70mm,已無法正常安裝拆卸聯接螺栓(碰到風機軸承座殼),必須加大法蘭盤,故借用了Φ2.2x6.5m球磨機電機與減速機的Φ440mm聯軸器加以改造,用厚35mm鋼板及Φ1219x12mm無縫鋼管制作加工一件加長的中間聯接軸,與液力偶合器采用鋼性聯接,并車出一個3mm的配合臺階,以安裝兩片0.5mm厚的鋼法蘭片,以微量補償兩同軸度誤差。
(4)安裝就位后,校正用百分表檢查聯軸器斷面及徑向跳動不超過0.20mm,風機經1000r/min試車1小時后停機檢查,沒發現異常情況,于是點火開機。
在這詞風機突發事故中,由于采用了及時果斷的措施,充分利用斷軸修復,使生產線在停機72小時后,就恢復生產。該風機經過這次事故處理后已經正常運行7個多月,在最近的停機檢查中美發現任何異常,可以繼續正常運行。
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