2004年10月中旬的一天,克朗斯貼標記生產速度很不正常,不久便發(fā)生身標膠板轉盤卡住停機,經過拆下身標膠板轉盤蓋檢查,發(fā)現(xiàn)傳動夾標轉鼓齒輪軸滾針軸承損壞,滾針掉到與身標膠板轉盤齒輪的嚙合中,造成“咬齒”。接著拆卸主電機檢查,發(fā)現(xiàn)三角形花鍵聯(lián)軸器已經嚴重磨損,花鍵變尖。
2 原因分析
2.1 設計存在不合理
三角形花鍵聯(lián)軸器選取模數(shù)2,齒數(shù)19,外徑40毫米,長度10毫米。有磨損情況斷定,這些參數(shù)選擇不當,齒數(shù)多,齒厚薄,承載能力有限。
2.2 熱處理的影響
三角形花鍵聯(lián)軸器的陽花鍵與蝸桿做成一體,熱處理時,蝸桿模數(shù)6.35的齒可以處理的很硬,而陽三角形花鍵由于模數(shù)2,齒數(shù)多,齒厚薄不能處理的很硬,自然磨損比蝸桿塊。
2.3 其它因數(shù)的影響
1) 貼標機在剛使用時曾發(fā)生蝸輪上部油封進水,軸承潤滑不良磨損,這對三角形花鍵的磨損有很大影響。
2)2004年10月中旬發(fā)生膠板轉盤齒輪咬滾針的故障,是三角形花鍵負載增加,磨損加劇。
3 處理措施及效果
三角形花鍵聯(lián)軸器嚴重磨損,要換件,需蝸桿、蝸輪和聯(lián)軸器一起換,但此時蝸桿蝸輪齒面只有輕微的磨損,整套買浪費大,進口件購買周期長,就勢修理陽三角花鍵根本無法辦到,經過分析,我決定對三角形花鍵聯(lián)軸器進行技術改進,具體措施如下:
1)三角形花鍵聯(lián)軸器原件模數(shù)2,齒數(shù)19改為模數(shù)2.5,齒數(shù)16,根據(jù)電機聯(lián)接法蘭結構允許,原花鍵長度10毫米改為6毫米。
2)對蝸桿的陽三角花鍵按分離結構進行設計。把蝸桿一端的陽三角花鍵切斷,對軸承頸部加工孔Φ28毫米神40毫米,拉鍵槽6毫米。在孔的底部鉆孔M8深25毫米,以利安裝花鍵軸固緊。
在三角形花鍵軸中鉆攻M12,以備花鍵磨損后用專用旋具拆出。
分離后的三角形花鍵軸,選用20CrNnTi材料,花鍵模數(shù)適當改大,齒數(shù)變少,齒厚增大?梢詥为氝M行熱處理,大大提高其硬度,延長其使用壽命。
3)電機一端的陰三角聯(lián)軸器,元件是聯(lián)軸器與陰三角花鍵采用滾鉚成一體。更改后,三角形花鍵外圓滾花與花鍵聯(lián)軸器聯(lián)接部內孔壓配。聯(lián)軸器上加兩個M5螺孔,以備拆出用。
更改后的三角形花鍵聯(lián)軸器裝上設備后,試機運行正常,投產幾個月來,貼標記一直處于良好的技術狀態(tài)。
這個三角形花鍵聯(lián)軸器的技改費用約400元,為公司節(jié)約外購件費8000多元,更重要的是避免因停機造成的經濟損失。
通過對三角形花鍵聯(lián)軸器的技術改進,我體會到搞設計時,不但要考慮結構緊湊,還要考慮好修、降低維修費用。 |