我公司5000t/d生產線的生料立磨ATOX50外循環提升機型號為NF200X32550,輸送物料力度為5-75mm,能力220m3/h,鏈速31m/min,提升機在生產中發生了4次重大的設備故障,其中損壞報廢3臺DCY280-63-3N型減速機的殼體、2臺Y225M-4電動機殼體,多次更換部分傳動件(YOX450型液力偶合器和彈性聯軸器),直接經濟損失在10萬元以上,并多次導致立磨長時間的停產。
初步分析原因是:立磨的排渣量和排渣了立度均較大;提升機的頭尾輪安裝找正精度不高;減速器的基礎加固不牢,立磨的振動與減速器的晃動產生共振;電動機45kW的傳動功率稍低。我公司從這方面對設備進行了集中整改。但是,每4天左右,還會出現提升機的料斗變形和料斗螺栓斷裂現象。于是,我們有對提升機的全部設計進行了全面的分析,決定對提升機的尾部入料口進行了小的改造,即將下料口上邊緣的銳角改造成為圓弧角(見圖1)。
改造前由于下料口下部是尖角,大塊物料在下料口被料斗邊緣和下料口下部切碎進入提升機料斗,改造后是滾動進入。改造后的結構既減輕料斗和提升機鏈條上的阻力,又大大減少了提升機料斗邊緣撕裂的機會。
改造后效果很好,平均一周檢查一次,提升機的料斗和料斗螺栓幾乎沒有異常。因提升機引起的臨時停機由原來的每周1-2次減少到每月的1-2次。
我公司使用生料立磨外循環提升機的體會:
1)盡可能減少生料立磨得排渣量,減小提升機的工作負荷;
2)提升機頭部的傳動部件固定一定要牢固,防止因立磨內部大塊物料排出,而使提升機的頭部傳動部分移位,致使傳動鏈條斷;
3)提升機電動機功率設計為55kW ,防止立磨異常跳車后,產生大量排渣,而使提升機過載或跳車;
4)傳動鏈條(鏈號32A)三排改造成雙排,也滿足了該提升機傳動負荷;
5)提升機的尾部下料口銳角形必須改造成弧形;
6)立磨排渣皮帶的頭部必須安裝一個除鐵器,防止磨內因磨損掉落的鐵物進入提升機,將設備損壞。
河北京誠聯軸器廠提供
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