為例不斷滿足煤炭生產發展的新技術和新要求,某公司開發研制了DSJ250型強力帶式輸送機。該型帶式輸送機主滾筒軸與電機采用半聯軸器聯接,在生產過程中發現鍛造工藝存在缺陷,有待改進。
1 原工藝分析
半聯軸器采用自由鍛,用Φ300圓鋼墩粗,滾圓,沖孔,平整。圖1為半聯軸器,圖2為原毛坯圖
1.2 存在缺陷
(1)工藝用料多;(2)機加工余量大(3)制造成本高
1.3 原因分析
在生產過程中,由于工藝用料370Kg,機加工重量僅為90Kg,機加工余量大,費料、費時、費工,造成極大的浪費,同時造成工序銜接不上,嚴重影響生產進度。
2 改進工藝介紹
由于該廠主要鍛造設備為3T空氣錘,若設計模具為整體式,存在出模困難、產品合格率低、模具加工困難、壽命低等缺陷。故將其設計為兩體模具見圖3,使其加工簡單,易于操作,提高使用壽命。在生產過程中選用Φ210圓鋼入模,鍛造,平整,出模,一次鍛造成功。工藝用料僅為150Kg,與原工藝相比每件原材料節約120Kg,圖4為改造后的毛坯圖。
2.2 優勢體現
(1)減少了工藝用料,提高了材料的利用率
(2)繼加工余量顯著減少
(3)降低了制造成本
2.3 效果檢查
2007年至今,鍛造車間共制造了250型帶式輸送機半聯軸器毛坯45件,全部采用此工藝,經統計比較:共節約原材料5400Kg,機械加工工效提高40%,制造此項產品共計節約20萬元。
3 結語
變半聯軸器自由鍛為兩體式模具鍛造啊,這一工藝改進取得了成功,完全可以推廣到其它同類鍛件的制造中,從而降低了成本,提高了生產效率。
(河北京誠聯軸器廠提供)
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